一旦離心引風機使用時間久了就很容易出現軸承發熱的問題,如果短暫發熱還好,如果是長期發熱,很容易導致風機故障,影響正常工作,那么,遇到這種問題該怎么進行處理呢?
風機運行中軸承溫度較高,一次軸承溫度升至90℃,超過允許使用溫度約10℃,為繼續生產,只得用水冷卻,并將轉速由2970 r/min降到2700r/min,但3小時后軸承溫度還是降不下來,使得軸承發熱抱死,電機跳停。停機后檢查發現,兩個軸承并未缺油,也未跑內、外圈,風機的振動當時也不大,因此,懷疑是軸承本身問題引起,長時間溫度較高,造成軸承失效。
更換兩個軸承后,轉動靈活,但開機后,軸承溫度又快速升高,且升高的速度并未下降,只得再次停機處理。后分析認為,造成軸承溫度高的原因是軸承工作時的游隙較小,這可能是軸承本身游隙較小或緊固軸承座蓋聯接螺栓過緊引起的。檢查發現,同一批次的軸承的游隙為0.06mm,而查軸承手冊,22316軸承的游隙為0.05~0.08mm,這說明,軸承本身游隙沒有問題,但是,軸承的極限轉速在用油潤滑時為2600 r/min,低于正常生產時的2970 r/min,即軸承的選用是有問題的,對此認為,采用22316CC/W33軸承時,用油潤滑時其極限轉速為3000r/min,是比較合適的。
為了生產運行采用了加大軸承工作游隙的辦法處理,即讓軸承座與上蓋之間的接合面留有間隙,但這樣一來,聯接螺栓容易松動,可能會跑外圈,對此,在離心引風機軸承座與上蓋的結合面上加三層描圖紙,聯接螺栓還是按原來的程度擰緊,試車時,軸承溫度正常,生產后運行中軸承溫度只有52℃,軸承溫度高的問題得以解決。
風機是工廠用得較多的生產設備,由于風機工作環境較為惡劣,且運行中的轉速較高,所以,運行中的軸承溫度高、軸承座振動大、地腳螺栓斷裂及基礎磨損等問題比較突出。
因此,如果在運行中發現離心引風機出現了上述問題的話,一定要及時停機,然后尋找原因進行處理,以免風機出現更大的問題,影響正常工作,降低效率。
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