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多級離心風機葉片斷裂的原因分析

文章作者:未知 發布時間:2019-01-15 13:51:46 瀏覽次數:0

很多人都會有這樣的一個經歷,那就是多級離心風機出現葉片斷裂的現象,這是怎么回事呢?風機公司--實力風機為大家分析一下。

1、多級離心風機的失效模式和部位

通過對失效葉片的宏觀觀察認為其失效模式為低周疲勞斷裂,斷裂位置位于距離防雨罩約20cm的葉尖一側,源區位于迎風面象限。該區域在結構上屬于整個葉片的應力集中部位。

多級離心風機

2、原因與機理分析

失效件源區大部分區域斷口較平,玻璃纖維編織布明顯分層,纖維束間及纖維表面可見較多聚集態的白色顆粒狀樹脂碎塊,樹脂松軟、有彈性,大部分樹脂表面形貌類似自由表面,樹脂與纖維界面結合不良;纖維斷面呈“V”型,應為受到反復彎折所致,纖維表面較光滑,絕大部分纖維表面無樹脂包覆。

比對試樣人工斷口纖維束表面未見呈碎塊狀聚集的樹脂,纖維及纖維束間樹脂呈解理形貌并可見明顯的撕裂棱線及變形痕跡,部分纖維表面有樹脂包覆,纖維與樹脂界面的結合狀態良好。

分析結果表明與正常比對試樣相比,濟南離心風機的失效件拋光面較粗糙,纖維束間樹脂疏松;顯微硬度測試表明正常比對試樣純樹脂、正常比對試樣纖維束間樹脂以及失效件純樹脂區域的顯微硬度基本一致,而失效件未固化樹脂硬度極低,測試完成后長時間擱置時失效件壓痕位置有回彈現象。 DSC測試結果表明正常比對件復合材料的固化程度優于失效件復合材料的。

綜合上述形貌特征及測試結果表明失效件葉根附近區域樹脂固化不完全,樹脂與纖維結合不良,造成多級離心風機的葉片根部變截面區域的強度、剛度極低,因此不足以承受外部疲勞載荷作用;且纖維束間固化不完全的樹脂無法將載荷有效的傳遞給臨近的纖維束,導致葉根變截面處結構應力集中區域的復合材料局部承受疲勞載荷作用發生分層開裂、擴展直至斷裂。

3、樹脂未完全固化原因分析

紅外光譜分析結果表明正常比對件復合材料及失效件復合材料均為玻璃纖維增強環氧樹脂復合材料;含有失效件批次所用樹脂的混合L235樹脂與純L235樹脂無明顯差異;因此可以基本排除環氧樹脂異常導致固化不完全的可能。

含有失效件批次所用固化劑的混合固化劑239與純239固化劑相比含有脂類物質雜質,因此失效件所用固化劑組分異常的可能性不能排除。

70℃/8 h灌注樣條試樣與正常比對試樣純樹脂硬度基本一致,失效件纖維束間樹脂與環氧樹脂/固化劑配比為100∶20試樣纖維束間樹脂的顯微硬度相近,因此固化劑配比不當或固化劑有效含量不足導致固化不完全的可能性不能排除。

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結合上述測試結果分析認為,失效件源區樹脂固化不完全可能與該區域固化劑配比、固化劑有效含量不足或體系中含有阻聚劑(例如脂類物質雜質或水)有關。委托方后續在工藝自查過程中,發現故障件生產中使用的固化劑中混有過期的固化劑。

多級離心風機的葉片斷裂問題與很多因素有關,上述內容的講述已經很清晰了,大家可以好好了解一下。

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